選粉機傳動(dòng)裝置自鎖減速機軸承燒壞原因及處理
選粉機傳動(dòng)裝置自鎖減速機軸承燒壞原因及處理。曾有一個(gè)水泥出產(chǎn)廠(chǎng)的客戶(hù),購進(jìn)幾臺蝸輪減速機用于生料磨粉機,中修時(shí),按計劃對生料磨選粉機自鎖減速機的水平軸進(jìn)行解體檢查,根據發(fā)現的題目,現更換了水平軸的兩盤(pán)軸承,水平軸回裝時(shí),又對蝸輪蝸桿的嚙合進(jìn)行了較細致的調整,消除此前該設備一直存在的振動(dòng)過(guò)大的缺陷,然后對電機減速機一體式進(jìn)行了加油。真正達到蝸輪減速器潤滑油位的要求是:水平軸軸承箱的外側有一放油塞,加油時(shí)將其擰開(kāi),直到放油塞有潤滑油流出時(shí)再擰上,才能達到加足潤滑油的要求。因此可推測本次故障原因是在檢驗裝配結束后,該蝸輪減速機的加注的潤滑油,只是按常規方法,加到油位線(xiàn)以上,潤滑油還沒(méi)有進(jìn)入水平軸外側油腔內,所以說(shuō)造成這次軸承燒損事故的主要原因就是加油量不足。自鎖減速機中設置擋油環(huán)的目的在于:蝸輪蝸桿嚙合區應保持在一定油位,使得采用油浴潤滑更充分。 事故原因分析:該自鎖減速機的輸入轉速750轉/分,輸出轉速234.375轉/分,傳動(dòng)比3.2,輸入功率160KW。水平軸解體重新組裝后,加油時(shí)應先將水平軸軸承箱的外側放油塞擰開(kāi),到放油塞流出油時(shí)再擰上,運轉初期要留意觀(guān)察油位的變化和軸承的溫升。處理方法:更換中孔輸出減速機的水平軸和兩盤(pán)軸承,安裝調整好后,加潤滑油時(shí)由技術(shù)職員現揚指導并確認,現場(chǎng)試車(chē),選粉機軸承溫度正常。檢驗完畢,重新開(kāi)啟選粉機后,發(fā)現聲音異常,并且越來(lái)越大,立刻泊車(chē)后,發(fā)現軸承部位冒煙,用點(diǎn)溫儀丈量外部輻射溫度,外側軸承部位288攝氏度,軸承箱中部油池部位180攝氏度,輸入軸外露部位340攝氏度,現場(chǎng)嘗試通過(guò)選粉機葉片盤(pán)車(chē),已不能滾動(dòng),拆卸檢查發(fā)現,端部軸承壓蓋已經(jīng)研損擠死,輸入軸右側軸承與軸已經(jīng)抱死,軸承已被燒毀。

在泊車(chē)狀態(tài)下的加油油位與正常運轉油位應該要有所區別。后續要加強對工作職員的培訓,引導維修職員和潤滑職員從技術(shù)上了解事故的原因,對每一臺設備從結構和機能上要清晰把握,這樣才能保證出產(chǎn)設備的正常運轉。該齒輪減速馬達水平軸軸承箱體內有一擋油環(huán),將水平軸軸承箱體分割成兩個(gè)油腔,內側(靠近立軸側)油腔與自鎖減速機主箱體相連,油標設在主箱體上,在正常運轉狀態(tài)下,主油箱內潤滑油位只需達到油標橫線(xiàn)即可,假如停機加油,當加到油標模橫線(xiàn)位置時(shí),這時(shí)的主油箱油位還低于擋油環(huán),油還沒(méi)有進(jìn)入到水平軸外側油腔對外側軸承進(jìn)行潤滑。 生料磨選粉機主要由傳動(dòng)裝置、回轉部門(mén)、殼體部門(mén)、旋風(fēng)收塵部門(mén)、潤滑系統組成。其工作原理是生料從殼體下部進(jìn)入的含塵氣體,在其上升過(guò)程中由于重力沉降分離出部門(mén)粗體后,再經(jīng)導風(fēng)葉和轉子的作用形成渦流選粉區,物料通過(guò)導風(fēng)葉和轉子之間的選分區分選,實(shí)現有效的分級,然后選下的粗粉經(jīng)錐體體出料口排出。其傳動(dòng)裝置由電念頭、自鎖減速機以及聯(lián)軸器等組成,整個(gè)傳動(dòng)裝置安頓在傳動(dòng)支架上,自鎖減速機通過(guò)聯(lián)軸器與電機和主軸連接。http://www.cxsec.cn/product/list-wolunwoganjiansuji-cn.html
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